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[分享] 黑液蒸发器液室结垢的原因及改进措施 内容:

黑液蒸发器液室结垢的原因及改进措施 内容:

前言

在世界范围内,造纸工业废水是重要的污染源,而造纸黑液的污染,约占总污染物产生量的90%左右,木质素及其降解物是黑液中最重要的成分,可以占COD总量的50%左右。若黑液不能得到有效地处理而直接排放,不仅严重污染了环境,而且造成了大量资源的浪费。控制pH 值在9以上可以有效去除黑液碱木质素[21,碱法制浆造纸黑液碱回收新技术也取得新的进展[31,利用液膜法和酸化法提取木素在黑液处理上取得新的突破【 。因此,解决造纸工业污染排放的关键在于对黑液彻底有效地治理。福建省青山纸业股份有限公司配有两套完整且独立的碱回收生产线,碱回收生产线设有黑液提取、蒸发燃烧、苛化和石灰回收等较完整的碱回收工艺流程。蒸发过程是碱回收系统的重要组成部分,碱回收系统中蒸发器的作用是不可替代的,蒸发过程实际上就 是黑液脱除水分的过程。目前国内采用较为普遍的有管式升膜蒸发器和强循环降膜蒸发器。公司于1992年底投入的 蒸发站,由于设计、工艺及设备上存在的一些缺陷,致使 蒸发站蒸汽消耗大,加热板结垢严重,因结垢而常常停机清理,严重地影响生产的正常运行。本文就蒸发站加热板结垢的原因,从设备及工艺的角度进行分析,提出了蒸发效率的改进措施。

1结垢原因分析

1 .1工艺方面的原因

蒸发器结垢是黑液蒸发中普遍存在的问题,而结垢速度和严重程度与黑液的性质有较密切的关

系。由于黑液成分复杂.含有纤维、皂化物、钙、镁、铁、铝的盐类杂质.在蒸发的过程中,这些杂质沉淀在运行的蒸发器管内壁上,形成管垢。为了分析2蒸发站结垢的主要原因,我们对历年来管垢和黑液成分进行分析。

表2 造纸黑液成分分析

成分 l叶羊品2 样品3 样品 样品5 样品6 样品

(稀黑液)(浓黑液)(稀黑液)(浓黑液)(稀黑液)(浓黑液)

固形物(%) l1.79 48.03 l3.83 43.36 l3.80 48.54

比重(g/mL1 1.06 1.29 1.07 1.25 1.07 1.28

二氧化@(g/L1 0.26 1.24 0.35 1.1l 0.37 1.06

温度(℃) 79 80 84 92 88 98

有效碱(v/L) 8.00 36.8 7.75 27.9 8.00 42.5

从表l的结果来看,酸不溶物含量普遍较高.而酸不溶物的主要成份为不同比例的钙、铝、硅酸盐垢。其主要原因是商业木片未经洗涤,含有部分沙石所带来的硅,以及浆料洗涤时洗涤水中带来的硅、钙等。由黑液成分分析结果得知,浓黑液中二氧化硅含量普遍较高,在黑液贮存和多次 循环时与空气接触后,有效碱含量又低,如果pH值控制不好,H 0 极易析出。硅酸沉淀极细,它们进入蒸发器后加速沉积在加热管壁上,成为极坚硬的硅酸盐垢。三氧化物的主要成份为铁氧化物、铝氧化物,其最高值达45. 02%。在碱性环境中,三氧化铁和三氧化铝都是以胶体的形状存在。当黑液中有效碱含量占固形物的1.14%以上,每个单分子木素含有4个以上钠原子时,碱木素完全溶解于黑液中,呈亲水胶体存在,因而不发生沉淀。当黑液中有效碱含量低于0.7l%时,碱木素胶体的稳定性大大降低,产生絮凝作用,很容易从黑液 中沉淀出来,沉积在管壁上,形成管垢。另外苛化工段的白泥因澄清不理想而进人系统,造成硅、铝、钙含量的上升.也会形成管垢。高质量的黑液是蒸发器运行正常的基础.黑液中含有的较多的皂化物、木素及纤维的沉淀,这些有机物在高温高浓度的情况下.发生焦化、聚合沉淀在管壁上,形成结垢。在蒸发过程中,随着黑 液浓度提高.由于失水和盐析作用,部分碱木素胶体被破坏,发生局部沉淀而形成管垢。

1.2 设备方面的原因

由于设计上的缺陷,2 蒸发站I效的液室容积小.抗冲击能力低,工况稍有变动,尤其在开、停机

时,容易引起A,B,C三室中某一室抽空,导致蒸发器干罐而形成结垢。板式降膜蒸发器的垢层片状剥离是造成结垢的又 一原因。由于垢层片状剥离,运行中垢片受黑液冲刷易脱落.被循环泵送到黑液分配箱内,堵塞分配箱,影响黑液的正常布膜,造成加热板局部蒸干而加重结垢,严重时加热板之间间隙被垢片堵死。蒸发器的外壳内部为钢结构及二次蒸汽管选用碳钢材质.由于它们均处于汽箱之中,受硫化物气体被污染的冷凝水腐蚀相当严重, 大量脱落的铁锈沉积在蒸发器中形成铁锈管垢,其主要成份为Fez(S04)3,FeS2及Fe203。

1.3 改进措施及效果

为了使造纸蒸发器在运行时尽量减少结垢,经过5年的摸索、研究,提出了下面一些改进措施,生

产过程中结垢现象大大改观。

改造后的系统在进效黑液浓度、温度上有了降低。,出效黑液浓度和温度基本保持不变.但是蒸汽经济系数从2.127提高到4.352,有了较大的提高。要保持目前的运行良好态势,在操作时要注意下列事项:

(1)系统运行时保证白液的澄清度,尽可能地减少白泥进入系统

(2)黑液pH值的控制是相当重要的环节,必须保证一定的有效碱含量。一方面避免因黑液中有效

碱含量低于0.71%,碱木素胶体的稳定性降低而发生沉淀。另一方面黑液中的有效碱含量,是影响其粘度的一个重要的因素,而黑液粘度过高也是结垢的原因之一。

(3)做好稀黑液的净化工作,进蒸发器的稀黑液应经过滤处理,尽可能除去纤维和非纤维杂质。

(4)做好稀黑液及半浓黑液的除皂工作,尽量减少硫酸盐皂垢。

(5)在I效三室循环泵前加装黑液缓冲罐。针对I效的液室容积小,抗冲击能力低,在开、停机时,

容易引起A,B,C三室中某一室抽空,导致蒸发器干罐,加热板结垢的情况,在I效三室循环泵前加装黑液缓冲罐,起到对液室扩容的作用。加装之后,I效液室抗冲击能力明显好转,液位波动幅度小,没有发生因循环量不足而致的干板现象。

(6)在Ⅲ效、Ⅱ效、I效室循环泵前加装磨渣机 蒸发器的垢层片状剥离经常堵塞分配箱。影响黑

液的正常布膜,在Ⅲ效、Ⅱ效、I效室循环泵前加装磨渣机,片状剥离的垢层被磨成能通过分配孔的细渣.保证分配箱的正常工作,使加热板上黑液布膜均匀,布膜量大,提高蒸发效率,避免局部蒸干结垢。

(7)对部分主体设备进行更换。由于各效蒸发器的外壳黑液管、冷凝器管的材质均为普通钢,受硫

化物气体和污染冷凝水的腐蚀相当严重.对其逐步换为不锈钢。

(8)改变配浓流程,提高蒸发效率。稀黑液配浓流程原设计是从I效出浓黑液泵出口的管线上。引

一支分管线与进效稀黑液管连接,使稀、浓黑液在混合器混合达到配浓目的。而在运行中发现浓黑液闪蒸罐液位不稳定,引起配浓的浓黑液流量波动,造成配浓后稀黑液浓度难以控制,使Ⅳ效、V效黑液起泡,甚至跑黑水现象。对此,只要加装一台配浓泵,从浓黑液槽抽出浓黑液.在稀黑液泵出口处与稀黑液混合;将配浓浓黑液管接到进效稀黑液入口。利用配浓阀门控制浓黑液量,并装配流量表。改造后,进效稀黑液浓度稳定,避免了跑黑水现 象,同时保证加热板加热均匀,降低板片结垢的概率
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  • studys 氧化铝币 +10 感谢发帖,加分鼓励! 2008-4-22 22:30

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