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[讨论] 如何稳定生产

如何稳定生产

沉降车间应该是氧化铝生产中操作控制都比较难的一个车间沉降车间主要目的是将赤泥与铝酸纳溶液快速分离,其产品的主要质量指标为精液浮游物、浓度以及ak等,经济性方面要考虑有效降低赤泥附损、减少氧化铝水解损失,但真个生产过程中影响因素太多,最主要的是控制手段不足,容易引起生产波动,如跑浑,大家讨论一下,如何稳定沉降车间生产
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跑浑是沉降车间最为常见的异常现象,影响的因素有很多,对于固定产能下某种类型沉降槽来讲,主要有以下几点方面:
1、絮凝剂的类型,不同成份类型的矿石配用不同种类的絮凝剂,一般工厂的絮凝剂都是经过和絮凝剂厂家对接后,厂家根据矿石成份情况进行专门配制的;
2、絮凝剂的配比,絮凝剂的合理配比直接关系到沉降分离的效果,碱水浓度、絮凝剂浓度、与矿石的配比加入量等都影响絮凝剂在沉降分离中的实际使用效果;
3、沉降槽的结构类型,料浆进入沉降槽后只有在与絮凝剂良好的混合、合适的流速及进料状态才能进行连续稳定的分离,而这些条件则取决于沉降槽的结构形式;
4、料浆的成份和状态,成份问题同上面第一条,状态的意思是说必须要保证来料是合格的溶出料浆,才能保证沉降槽在前面问题都排除后的正常运行,否则整个沉降系统将一塌胡涂!
欢迎大家指正!
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小蜗牛
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沉降槽跑浑的原因、处理方法及注意事项:
原因:1,配料钙比高、2,黄料多,来料过磨,3超负荷、4,底流L/S小等。
处理:联系调整钙比,更换熟料,调整细度,减少进料,拉大底流。
注意:避免长时间跑浑而形成浮泥结硬。
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清夜层偏低

沉降槽系列:一分六洗。
最近清夜层降不下去,在1-3米间波动,稀释液流量700左右,温度:100-105,固含90左右,铝含量170-190,ak1.4左右,底流已加到180,絮凝剂HX加到4400,沉速试验6-11秒,请求帮助!
如果需要其它数据请说明。

[ 本帖最后由 zbcyq 于 2008-5-3 09:39 编辑 ]
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还要考虑铝土矿情况以及溶出稀释情况
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引用:
原帖由 zbcyq 于 2008-5-3 09:38 发表
沉降槽系列:一分六洗。
最近清夜层降不下去,在1-3米间波动,稀释液流量700左右,温度:100-105,固含90左右,铝含量170-190,ak1.4左右,底流已加到180,絮凝剂HX加到4400,沉速试验6-11秒,请求帮助!
如果需要 ...
铝酸钠溶液浓度过高,适当降低浓度啊!
注意不要积泥,查查底流L/S变化情况
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适当把料浆Nk、AO浓度往下降一点,同时建议你对溶液里的有机物做一下检测。
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  • jh16899168 金币 +2 积极参与! 2008-5-27 10:40
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小蜗牛
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清夜层降不下去

沉降槽系列:一分六洗。
最近清夜层降不下去,在1-3米间波动,稀释液流量700左右,温度:100-105,固含90左右,铝含量170-190,ak1.4左右,底流已加到180,絮凝剂HX加到4400,沉速试验6-11秒,请求帮助!
如果需要 ...
最即将精液铝氧控制在158-162之间,有效果,继续观察。
谢谢楼上两位,不知什么原因评分不能用,以后补上。
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  • haibao 金币 +3 积极参与! 2008-5-18 09:54
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底流控制不好,对洗涤-稀释-分离会造成一个恶性循环,特别是第一洗涤槽的槽况,更要精心控制,对整个沉降系统的影响很大!
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  • jh16899168 金币 +2 积极参与! 2008-5-27 10:41
  • zbcyq 金币 +1 积极参与! 2008-5-10 12:40
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稳定沉降槽的操作一定要预防 治理沉降槽跑混情况

原因;
1、排泥量小,泥层上升
2、矿浆温度低
3、未按质按量添加絮凝剂,4、沉降效果差
溶出效果差,出生料
5、长期未清槽,溢流堰内大量积泥
6、磨矿粒度过细
7、洗液量小,稀释矿浆浓度过高,影响沉降
8、进料固含过高,影响液固分离

处理方法:

1、加大排泥量,降低泥层高度
2、联系调度、溶出,提高矿浆温度
3、严格称量、配料,增加絮凝剂添加量
4、联系调度、溶出调整,提高溶出率
5、制定计划,退槽清理
6、汇报调度,要求调整磨矿粒度
7、调整洗液添加量,稳定矿浆浓度
8、适当提高絮凝剂添加量和排泥量
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