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石墨换热器的设计、使用和维修经验
本主题由 study 于 2008-11-5 01:57 移动
xiaofe123
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发表于 2008-5-28 01:44
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石墨换热器的设计、使用和维修经验
那位同行有设计、使用和维修石墨换热器的经验请讲一讲。比如使用压力、温度、价格等方面。
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发表于 2008-5-28 01:44
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中国是世界上最大的化肥生产和消费国,合成氨年生产能力已达4222万吨。但合成氨一直是化工产业的耗能大户。
对合成氨进行节能降耗改造是大势所趋,2005年国家发改委颁布的《国家节能中长期规划》,已将合成氨列为节能降耗的重点领域和重点工程。最近中国氨肥工业协会结合全行业相关经验的基础上,又提出“吨氨节电200度技术”(简称“200度电工程”)。假如以煤为原料年产合成氨8万吨以上的生产企业中,有半数符合条件的企业实施“200度电工程”全年可节电20亿度。根据这一情况,我公司与青岛金利康化工设备有限公司共同探讨,针对夏季气温高,压缩机“有气无力”的状况,在压缩机前一段入口处,采用新型列管式石墨换热器用来降低半水煤气的温度,取得了良好的效果。下面就新型列管式石墨换热器的应用,作以下探讨:
一、原理
众所周知,炎热的夏季合成氨产量大幅降低,其主要原因就是因为半水煤气脱硫后进入清洗塔清洗,而清洗塔在烈日暴晒下温度高达40多度,半水煤气在到达压缩机一段处温度甚至可达到 50 ℃,因而造成压缩机“出工不出力”。针对以上问题我公司与青岛金利康化工设备有限公司经过反复研究,决定在压缩机一段入口处,增加一台新型列管式石墨换热器(管程走半水煤气,壳程走一次水)。通过此设备,可使半水煤气温度降低12℃以上,从而使压缩机保持满负荷运行,提高了合成氨产量,达到节能降耗的目的。
二、新型列管式石墨换热器简介
(一)不透性石墨
不透性石墨是一种由人造石墨、及合成树脂通过浸渍、压制、浇铸等方法制得的新型结构材料,它和其它一切非金属耐腐蚀材料的区别在于,除了具有良好的耐腐蚀性能外,还具有极高的导热性能,且不污染介质不易结垢等特点。其导热系数为148.63w/(m%26#8226;k),仅次于铜、铝,比普通碳钢大2倍多,比不锈钢大6倍,多线胀系数为4.14×10-6×1/℃,在其化学稳定性方面,不透性石墨除了对强氧化性的酸和碱外,对大部分化学物质都是耐腐蚀的,非凡是含有Clˉ的介质。在耐温方面,其使用温度可达最高170℃。
(二)新型列管式石墨换热器
我公司使用的新型列管式石墨换热器,是由青岛金利康化工设备有限公司研制生产的国家专利产品――新型列管式石墨换热器。(见图1)它由碳钢壳体、封头、管板、换热管、高弹性密封材料组成。其中高度为9米,考虑到输气管道直径及阻力降约为500Pa,所以设备设计直径为2.2米, 共计2151根φ32㎜/φ22㎜石墨换热管,每根管有效长度为5米,换热面积为917㎡。设备两端管板均为固定管板,管板与换热管采用高弹性耐腐蚀密封材料实行三道密封。由于设备全部采用活性连接,单管可以更换且换管方便,避免了因不能换管而堵管造成设备的整机报废情况,该新型列管式石墨换热器,其许用压力可以达到1.0Mpa,使用温度为-20℃~150℃。
三、运行分析
1、我们选用的新型列管式石墨换热器传热面积917㎡。
2、考虑到夏季煤气平均温度为50℃故而采用温度较低的一次地下水(温度约为20℃),对煤气进行冷却,能使煤气温度从50℃降到35℃以下,冷却水出来后补给锅炉反渗透装置。
3、虽然石墨导热性能良好,但冷侧流体和热侧流体的对流换热系数对传热效果影响巨大,故而采用逆流换热,并增加冷却水侧折流板数目,强化对流传热。
4、加高冷却器底部的气水分离器,可有效防止进入压缩机气体带水。
四、成本及效益分析
1、设备投资 917㎡×700元/㎡=64.19万元,其他费2万元。
2、效益分析
设备投用后系统,氨日产量增加10吨以上,按平均日增产10吨计,高温季节按150天计算,则每年增加合成氨产量10×150=1500吨,吨氨耗煤900元,吨氨价格2400元,吨氨其它费用50元,因冷却水出设备输往反渗透装置,故成本没有增加。年增效为:(1500-900-50)×2400=132万,当年就可以收回投资的2倍。
终上所述,我公司通过此次技改,虽说投资较大,但观其效益,当年就可以收回投资的2倍,并且此投资为一次性投资以后每年将产生效益100多万元,完全达到企业增产增效节能降耗的目的,为企业取得良好的经济效益。
联系:liubiao-7310@163.com
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wangbin1966
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发表于 2008-5-28 01:44
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谢谢liubiao-7310先生的讲解,虽然文章不长,但是比较系统。
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很好..............................
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