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[讨论] 预防高效沉降槽跑混的措施

本主题由 jh16899168 于 2008-7-19 09:16 置顶
槽子泥量的大小直接决定了槽子情况的好坏。

槽子类型的不同就造就了操作方式的不同。

絮凝剂的加入量与槽子的情况密切相关,所以没有定势,只能具体问题具体分析。

分离絮凝剂过多,将干涉沉降效果,影响叶滤通过。

槽子絮凝剂加入过多也将造成硬泥层升高,底流不畅通。
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  • study 氧化铝币 +5 积极参与! 2008-8-26 09:55
  • flyhawk86 氧化铝币 +3 积极参与! 2008-8-15 14:42

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控制好进料量和底流L/S,选用合适的絮凝剂
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  • study 氧化铝币 +5 积极参与! 2008-8-26 09:55
  • flyhawk86 氧化铝币 +1 积极参与! 2008-8-15 14:43

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高效沉降槽还会跑浑吗?
第一看进料料浆的沉降性能变没有.如果变差得对溶出 工况进行调整,或者降低稀释料浆浓度
第二看絮凝剂融化好没有,这个也很重要
第三看进出料波动大不
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  • jh16899168 氧化铝币 +4 感谢分享!论坛有你更精彩! 2008-8-27 18:30
  • study 氧化铝币 +5 积极参与! 2008-8-26 09:55
  • xiajiesse 氧化铝币 +6 积极参与! 2008-8-16 17:19
  • hong942150 氧化铝币 +3 积极参与! 2008-8-16 15:27

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能再详细点吗?
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  • study 氧化铝币 +5 积极参与! 2008-8-26 09:55

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我们厂沉降采用的就是高效沉降槽,分离沉降槽就经常跑浑,现在一直是一个很头痛的问题。从稀释后槽做絮凝剂试验。料浆沉降性能很差,絮凝剂用的是HX-600与AL232,但是效果并不理想。我们的粗液浓度140-150之间。我们的矿石S/A很低,我认为矿石的组成很重要。
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  • jh16899168 氧化铝币 +2 积极参与! 2008-8-27 18:29
  • study 氧化铝币 +5 积极参与! 2008-8-26 09:55

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预防高效沉降槽跑混的措施

预防高效沉降槽跑混的措施 ,楼上的你说的也没错。不过,所有客观引起的沉降槽跑浑的因素都可以相应调整,唯独人为的操作不稳定才是关键。我看见的沉降槽是我国第一个进口的深锥高效沉降槽,快8年了,跑浑的次数我都数得清,而且跑浑也是因为控制人员没有注意物料的变化做随机调整造成的。

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进料固含,液相密度,还有就是物料平衡也应该有一定的关系吧

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比较常用的控制方法
1.槽内泥量,不能太多,但是也不能太少,赤泥拉空,泥封会被破坏
2.控制好槽子温度,分离控制在98--103,洗涤在91到100之间是最好
3.控制进料液固比
4.絮凝剂的添加量及配比

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传统的设计是以沉降面积计算的,认为沉降面积是沉降的关键,事实证明,沉降槽高度对沉降起着很重要的作用,我人个觉得你们高效槽的长径比不合适,我厂的高效槽为Φ8×14,料浆停留时间也就3个小时,沉降效果很好,清液层高度常在4~5米左右。还有,高效槽内的套筒长度也要注意,不能太短。
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  • yangli28023420 氧化铝币 +5 谢谢您的建议! 2008-11-3 22:04

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